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八零辣妈:穿成恶毒后妈后我带娃

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第474章 优化生产流程
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了解新流程,苏青还让王建军根据她的要求,画出了新的生产流程图。童装生产区的流程是:原材料入库检测→专属裁布区裁剪→童装缝纫线缝制→工序质检→熨烫定型→包装前质检→装箱发货;休闲装生产区的流程则是:牛仔面料水洗处理→专属裁布区裁剪→休闲装缝纫线缝制→工序质检→熨烫定型→包装前质检→装箱发货。两个生产区互不干扰,各自有序运转。

方案敲定后,车间里立刻开始了调整。工人们齐心协力,把隔板搬到车间中间,划分出两个独立的生产区;仓库管理员把童装和休闲装的原材料分开存放,贴上醒目的标签;王建军则根据工人的特长,重新分配了岗位——擅长缝纽扣的工人,被调到了童装缝纫线;熟悉拉链安装的工人,则留在了休闲装缝纫线。各个工序的质量检测点也很快设立起来,质检员们拿着《青燕服装厂生产标准手册》,严阵以待。

调整后的第一天,车间里的变化就肉眼可见。童装生产区里,裁布师傅专注地裁剪着印有卡通图案的纯棉面料,尺寸精准,边角整齐;缝纫师傅们熟练地缝着连衣裙的褶皱,钉着牢固的纽扣,再也不用来回切换机器参数。休闲装生产区里,牛仔面料经过水洗处理后,被送到裁布区,裁成一件件版型流畅的外套裁片;缝纫师傅们踩着工业缝纫机,双道缝纫工艺把牛仔外套的接缝处缝得牢固耐磨,针脚细密均匀。

每个工序的质检点,都成了产品质量的“把关人”。裁布区的质检员老张,拿着尺子量着每一片裁片,发现有一片童装连衣裙的裙摆裁歪了2毫米,立刻要求师傅重新裁剪。“差一点都不行,这关系到后续的缝纫和成衣效果。”老张严肃地说。

缝纫区的质检员李大姐,更是铁面无私。她拿起一件刚缝好的牛仔外套,仔细检查着每一个细节,发现袖口处有一处跳线,立刻递给缝纫师傅:“这里跳线了,得拆了重新缝。”

师傅有些心疼:“就一处跳线,不影响穿着吧?”

“那可不行。”李大姐摇摇头,指着手册说,“苏厂长说了,咱们的产品要做到99%以上的合格率,不能放过任何一个小瑕疵。顾客买衣服,买的是放心,咱们不能砸了青燕的招牌。”

师傅听了,红着脸接过衣服,赶紧拆了重新缝。

这样的场景,每天都在车间里上演。虽然一开始,有些工人觉得麻烦,认为质检太严格会耽误时间,但随着时间的推移,大家渐渐发现,工序质检不仅没有耽误时间,反而提高了效率——因为瑕疵在第一道工序就被发现并解决,再也不会出现整批产品返工的情况,节省了大量的时间和原材料。

仅仅过了一周,优化后的生产流程就展现出了惊人的效果。王建军拿着新的生产数据报表,兴冲冲地跑进苏青的办公室:“苏厂长,太好了!咱们的日产量从原来的500件,一下子提高到了1000件!而且产品合格率,达到了99.5%!”

苏青接过报表,看着上面的数字,脸上露出了欣慰的笑容。报表上显示,童装生产区日产量450件,休闲装生产区日产量550件,两者相加正好1000件,比优化前翻了一倍。而合格率更是远超预期,达到了99.5%,几乎没有不合格的产品流入市场。

“太好了!”苏青激动地说,“这说明我们的流程优化是成功的!”

王建军兴奋地说:“是啊!现在车间里秩序井然,工人们干起活来也更有劲头了。合作商催的那些订单,我们终于能按时交货了!”

苏青走到窗边,看着车间里忙碌而有序的景象,心里充满了成就感。她想起了投产初期的混乱,想起了大家一起想办法解决问题的日子。她知道,一个企业的发展,就像一场长跑,不仅需要有勇往直前的勇气,更需要有不断调整、优化的智慧。

优化生产流程,看似只是调整了生产线的布局和质检的方式,实则是对生产管理的一次全面升级。它不仅提高了生产效率和产品质量,更让工人们养成了精益求精的工作态度。

这天下午,一辆辆满载着青燕服装的货车,从厂房里

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